現(xiàn)狀調(diào)查:
1、 真空泵使用過程中容易出現(xiàn)超電流現(xiàn)象。
2、 真空泵使用效率低,原使用同時開3臺設(shè)備就可以達(dá)到設(shè)備要求。現(xiàn)在需要同時開4臺以上才能達(dá)到使用要求,能耗增加。
三、分析原因:
1、 設(shè)備老化,水環(huán)不穩(wěn),由于設(shè)備使用周期問題,所有配件或多或少存在一定磨損情況,水環(huán)工作不問題,使泵偏離了設(shè)計工況運行,出力下降,真空度下降。
2、 液環(huán)真空泵裝配間隙要求在非常小,葉輪與側(cè)蓋之間長期工作磨損,增大了葉輪邊緣與筒體和側(cè)板之間的距離,公差間隙過大,葉輪與側(cè)蓋之間的總間隙不能超過0.30~0.40mm,現(xiàn)在單側(cè)間隙已經(jīng)超過了0.50m,圓盤磨損嚴(yán)重,泵體被氣蝕打的凹凸不平,直接導(dǎo)致真空泵的真空度下降。
3、 2BEA-253 -75KW 標(biāo)準(zhǔn)氣量40m3/min 真空度-0.098mpa
真空泵長時間使用后,已經(jīng)存在結(jié)垢現(xiàn)象,將泵殼空間堵塞或是柔性排氣板有水垢堵塞情況,氣量已經(jīng)達(dá)不到出廠的標(biāo)準(zhǔn)。
4、 電機(jī)電流波動大,現(xiàn)在使用真空泵電機(jī)電流往復(fù)波動且軸承溫度較高,檢修時發(fā)現(xiàn)前端的密封盤根已經(jīng)硬化成型,軸套有嚴(yán)重磨損的現(xiàn)象,軸向有多道溝痕,最深處溝痕約0.3mm。參考泵的性能曲線,軸功率的最大進(jìn)氣壓力在24~30kpa之間。若以核定工況下進(jìn)氣壓力為8kpa,由于軸端漏入空氣而使真空泵入口實際壓力升高至26kpa計算,查得功率曲線得,進(jìn)口壓力為26kpa時的功率是進(jìn)口壓力為8kpa時功率的1.2~1.3倍,則電機(jī)輸出電流為額定電流的1.2~1.3倍,所有因有軸向力的存在,電機(jī)電流波動的情況基本相符。
四、目標(biāo)論證:
必要性:真空泵的運行直接維系設(shè)備的安全運行及經(jīng)濟(jì)效益,其設(shè)備故障必須根治,迫在眉睫。
可行性:對設(shè)備進(jìn)行全面檢修或更換新設(shè)備保證系統(tǒng)正常運行
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